日前,鎮江市總工會發布《關於(yú)命名2022年全市‘五小’活動優秀案例的通知》(鎮工辦〔2022〕86号),表彰瞭(le)鎮江市圍繞産業強市發展戰略,廣泛深入持久開展職工“五小”活動,湧現出的一批職工小發明、小創造、小革新、小設計、小建議優秀案例。恒神股份陳帥、彭成周、沈楊岚3位員工的優秀案例在列,展現瞭(le)公司強大的人才儲備和技術創新能力。現将他們創新創造背後的故事進行整理,鼓舞激勵廣大員工學習他們勇於(yú)創新,勤於(yú)探索,奮勇争先的拼搏精神。今天展播《舊設備改出新模樣新效益》。

2022年7月24号傍晚時分,恒神股份複材園,伴随著(zhe)夏日的蛙鳴,一台剛剛被改造後的熱壓罐,随著(zhe)現場人員緊張而又有序的操作,開始瞭(le)“新生”後的第一次正式作業。在長達11個小時的制件固化過程中,人們将翹首以盼,像等待新生命誕生一樣,期待著(zhe)制件安全出罐。
随著(zhe)公司複材制件業務的不斷增長,先進制造事業部爲防止熱壓成型工藝産能脫節,部門千方百計增添設備、提升産能。“能不能搬遷舊物,改造利用?”生産中心總監彭成周提出瞭(le)自己獨到的見解。
這台φ3*8米熱壓罐已經使用十多年, 鏽迹斑斑、幾乎淘汰。但這台設備在針對小型制件熱壓成型方面,有著(zhe)獨特的自身優勢,因制件大小參差不一,許多制件遠遠達不到使用φ5*12米熱壓罐的條件,浪費其它制件等待時間,增加制件成型的成本。採購一台新φ3*8米熱壓罐設備約400多萬,採購周期約6個月,外加1個半月時間調試安裝。而舊的φ3*8米熱壓罐搬遷改造總計用時約3個月左右,改造總計費用是新購買的四分之一,兩者相比,不僅大大縮短瞭設備投産周期,也降低瞭投入成本。同時,拉擠産線急需擴産能,φ3*8米熱壓罐必須搬走騰出空間。最後經讨論決定,将原閑置於拉擠業務線的φ3*8米熱壓罐拆除搬遷至先進制造事業部,並(bìng)對設備升級改造,優化再利用。
遵循“利舊改造,降本增效”的方針,φ3*8米熱壓罐進行瞭(le)一系列優化,如冷卻水系統改造、小車系統改造、溫控系統改善,並(bìng)修正設備各項性能指标,經過第三方檢測,通過相關客戶的設備鑒定要求,達到瞭(le)設備工藝性能的使用要求。在安裝調試期間,彭成周時刻關注時間進度及改善方案的落實,孫學文等固化組的成員爲配合外協單位施工,幾乎天天加班,使φ3*8米熱壓罐改造升級工程高效有序進行。在衆人齊心協力下,原先幾乎報廢的熱壓罐重獲“新生”。

7月24日,随著(zhe)制件緩緩推入罐體,固化人員嚴陣以待,輪班堅守,按時記錄罐内壓力的變化,溫度的升降;衆人的心,也随著(zhe)此起彼伏。7月25日10時,是制件出罐的時刻,制件小車緩緩駛出,制件送無損檢測。當質檢員報(bào)告“檢測合格”時,現場每位員工臉上洋溢著(zhe)幸福而欣慰的笑容。
截止12月6日,除瞭(le)因設備(bèi)調試和真空二次調試,間斷數天,“新模樣”的熱壓罐已經開罐53次,相比同等次數的φ5*12米熱壓罐,節約93280元,産生瞭(le)“新效益”;同時,提升事業部熱壓成型設備(bèi)年産能約6288小時,全年可增加約524罐,增加淨利潤約160.12萬元,爲事業部發展提供瞭(le)堅實的設備(bèi)保障。
這次先進制造事業部“舊設備優化改造再利用”,充分展示出項目組的智慧和團隊協作的工作能力。經改造的熱壓罐“重新上崗”後,大大提高瞭(le)熱壓成型工藝産能,實現熱壓罐設備備份,確(què)保現有設備檢修、校驗及維護期間,制件可正常固化交付,爲高速增長的業務提供良好的設備支撐,演繹瞭(le)事業部“點石成金”的動人故事。

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